2020电赛反思
一、比赛题目:
二、题目分析
A.理想方案
1.机械部分
根据题目小车要进行爬坡动作,我们采用的是负压的结构,即将小车做成一个腔体的结构。
期望目标:将小车吸附于墙上,以达到多角度自由爬行。
2.硬件部分
- 小车前方放置一排光电管,用于检测黑白线。
- 串口屏负责控制两套程序10s和15s。
- 后面的洞用于放置风机,形成负压结构。
3.电控部分
- 双轮主驱动小车,运用双轮使小车形成差速完成转弯。
- 根据光电管识别的黑线对小车行走角度进行修正。
B.实际落地
1.时间记事
- 题目出来时我们想到做成负压的形式以达到小车多角度自由爬行。
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原理性验证:
初步实践 “第一性原则” 对 小车负压进行原理性验证。 ———用时一天半 - 在对小车原理性验证的同时,电控的同学开始学习MSP430这款单片机。
2. 机械部分问题
- 经过一天半的原理性验证成功后,由于某种特殊原因得知,比赛无法使用负压结构。
- 因无法使用负压结构,但车体框架又已完成,时间来不及所以只在原有基础上进行修改。
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无法进行负压,所以需更改配重,由于欠缺考虑重心原因,导致车体本身重心偏移。
3. 硬件部分问题
- 光电管器材没有充足准备。
- 杜邦线多次插拔后,容易松动
三. 反思
1.设计上
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考虑问题时,需要全方位考虑。——增加配重时不仅需要考虑如何将配重安装上,还需要考虑如何将重心下压并使重心不能偏移。
重心!!重心!!
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需要提前将可用且正常的器材数量统计清楚,合理布局传感器的安放位置。——只有四根光电管模块是正常且灵敏度合格的,所以可以一根左边三根右边。
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插上杜邦线后可在木筷上打上热熔胶,抹在杜邦线与排针衔接口。
原因:
a.木筷打上热熔胶,木筷导热慢热熔胶干得慢。
b.抹在衔接口可以使该位置热熔胶较少但又牢固,便于下次修改。 -
模块正常与否需要考虑装车时能否正常工作,所以固定模块时不能完全固定,简易固定后,成功后再加固。
2.心态
- 比赛时由于是陌生单片机,又很久没有看过STM32的程序,内心抗拒学习MSP430.
- 由于小车结构为腔体结构,单片机、稳压模块、电机、驱动模块,都在腔体内部导致走线难且丑,走线错误很容易恼火。
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